1. 裝車機(jī)簡(jiǎn)介
移動(dòng)式裝車機(jī)(以下簡(jiǎn)稱裝車機(jī))是一種在港口鐵路專用軌道上運(yùn)行的大型裝卸設(shè)備,可沿軌道行走或移動(dòng),其臂架具有伸縮功能,能夠連續(xù)不斷地將堆場(chǎng)上的礦石等散貨裝入火車貨箱內(nèi),并可同時(shí)為 2 列平行停放的火車進(jìn)行裝車作業(yè),因此其裝卸作業(yè)效率很高。我們?nèi)照崭鄣V石堆場(chǎng)目前共有 4 臺(tái) ZC3500 型裝車機(jī),其外形如圖 1 所示。
2. 存在問題
ZC3500 型裝車機(jī)懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)由Y250M-4 型 電 動(dòng) 機(jī)、YOX Ⅱ Z-450 型 液 力耦 合 器、MC3RLSF0325 型 減 速 器、GICLII YA100×212 型聯(lián)軸器組成,如圖 2 所示。其動(dòng)力傳輸路線如下:電動(dòng)機(jī)通過液力耦合器驅(qū)動(dòng)減速器運(yùn)轉(zhuǎn),減速器通過聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng)懸臂膠帶滾筒轉(zhuǎn)動(dòng),由懸臂膠帶滾筒帶動(dòng)懸臂膠帶運(yùn)行,從而實(shí)現(xiàn)礦石散貨裝卸作業(yè)。
堆場(chǎng)設(shè)備經(jīng)過長(zhǎng)期使用,其裝車機(jī)軌道發(fā)生沉降,造成裝車機(jī)整機(jī)行走過程中產(chǎn)生較大振動(dòng),導(dǎo)致懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)主要部件的同軸度經(jīng)常產(chǎn)生較大偏差,運(yùn)行一段時(shí)間后就需要進(jìn)行調(diào)整。但是調(diào)整該同軸度時(shí),遇到以下 3個(gè)問題:一是由于裝車機(jī)懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)安裝在裝車機(jī)懸臂大梁的外側(cè)面,其電動(dòng)機(jī)、減速器無法采用吊車或手拉葫蘆輔助調(diào)整,只能通過人工方式采用撬棍進(jìn)行調(diào)整;二是裝車機(jī)懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)各部件連接同軸度精度要求較高(軸向及徑向誤差不大于 0.10mm),達(dá)不到同軸度精度要求會(huì)造成裝車機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行不穩(wěn)定;三是每次調(diào)整同軸度所需時(shí)間較長(zhǎng)(約為 8h),嚴(yán)重影響裝卸進(jìn)度和效率。
3. 改進(jìn)方法
由于裝車機(jī)懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)存在以上問題,我們決定對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),經(jīng)過深入調(diào)研,制定并實(shí)施了 4 項(xiàng)具體改進(jìn)方法,如下所述。
一是將原有的電動(dòng)機(jī)平臺(tái)和減速器平臺(tái)合二為一,從平臺(tái)基礎(chǔ)上保證電動(dòng)機(jī)與減速器的同軸度。改進(jìn)后的懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)平臺(tái)總成如圖 3 所示。
二是將原有電動(dòng)機(jī)底座上下、左右、前后6 個(gè)自由度方向加裝頂絲,使電動(dòng)機(jī) 6 個(gè)自由度方向均可使用頂絲進(jìn)行精細(xì)調(diào)整,避免在調(diào)整電動(dòng)機(jī)同軸度過程中,由于電動(dòng)機(jī)質(zhì)量過大,采用撬棍撬動(dòng)方法進(jìn)行調(diào)整。改進(jìn)后的電動(dòng)機(jī)底座如圖 4 所示。
三是在減速器底座左、右側(cè)各加裝 1 個(gè)夾塊,將夾塊與減速器安裝座孔用螺栓固定好,直接放置在驅(qū)動(dòng)平臺(tái)上,通過敲擊移動(dòng)兩側(cè)夾塊的方式,將減速器快速定位。
四是優(yōu)化同軸度調(diào)整工藝,即使用卡環(huán)式同軸度對(duì)正儀與百分表配合,以膠帶滾筒為基準(zhǔn)向電動(dòng)機(jī)一側(cè)進(jìn)行同軸度調(diào)整。卡環(huán)式同軸度對(duì)正儀由 2 只半圓形卡環(huán)組成,如圖 5 所示。這 2 只半圓形卡環(huán)及內(nèi)環(huán)擋圈由車床一次加工成型,以保證內(nèi)環(huán)擋圈與外圈端面的垂直度。車削完成后,由直線切割機(jī)分割為對(duì)稱的 2 個(gè)半形卡環(huán)??ōh(huán)外圈端面尺寸由液力耦合器輸出軸至制動(dòng)環(huán)的間距決定,具體尺寸需實(shí)際測(cè)量;卡環(huán)外徑以實(shí)際測(cè)量的制動(dòng)環(huán)外徑為準(zhǔn)。
4. 同軸度調(diào)整方法
懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)各組件的同軸度調(diào)整方法如下:首先,將卡環(huán)式同軸度對(duì)正儀卡在液力耦合器輸出軸的外端面,用刀口尺沿軸向緊靠制動(dòng)環(huán),上、下移動(dòng)量調(diào)節(jié)螺栓觀察制動(dòng)環(huán)與卡環(huán)式同軸度對(duì)正儀之間的間隙;然后,根據(jù)該間隙,調(diào)整電動(dòng)機(jī)底座上相關(guān)調(diào)整螺栓;最后,使用百分表檢測(cè)調(diào)整懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)各組件的同軸度精度,若不合格,通過左右移動(dòng)量調(diào)節(jié)螺栓M1、M2、M3、M4,上下移動(dòng)量調(diào)節(jié)螺栓 M5、M6、M7、M8, 前、 后 移 動(dòng) 量 調(diào) 節(jié) 螺 栓 M9、M10 再次進(jìn)行微調(diào),即可完成調(diào)整工作。
5. 改進(jìn)效果
對(duì)裝車機(jī)懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)施上述改進(jìn)后,調(diào)整其同軸度所需時(shí)間由原來的 8h 縮短為3h,大幅度壓縮了調(diào)整時(shí)間,提高了調(diào)整效率,提高了裝車機(jī)的利用率,消除了裝車機(jī)膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行過程存在的安全隱患。
作者:田鑫 魯偉 徐振奇 李磊
來源:《工程機(jī)械與維修》2018年第二期
修機(jī)|移動(dòng)式裝車機(jī)懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)存在問題及改進(jìn)方法
匠客工程機(jī)械 評(píng)論(0)
來源:匠客工程機(jī)械
1. 裝車機(jī)簡(jiǎn)介
移動(dòng)式裝車機(jī)(以下簡(jiǎn)稱裝車機(jī))是一種在港口鐵路專用軌道上運(yùn)行的大型裝卸設(shè)備,可沿軌道行走或移動(dòng),其臂架具有伸縮功能,能夠連續(xù)不斷地將堆場(chǎng)上的礦石等散貨裝入火車貨箱內(nèi),并可同時(shí)為 2 列平行停放的火車進(jìn)行裝車作業(yè),因此其裝卸作業(yè)效率很高。我們?nèi)照崭鄣V石堆場(chǎng)目前共有 4 臺(tái) ZC3500 型裝車機(jī),其外形如圖 1 所示。
2. 存在問題
ZC3500 型裝車機(jī)懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)由Y250M-4 型 電 動(dòng) 機(jī)、YOX Ⅱ Z-450 型 液 力耦 合 器、MC3RLSF0325 型 減 速 器、GICLII YA100×212 型聯(lián)軸器組成,如圖 2 所示。其動(dòng)力傳輸路線如下:電動(dòng)機(jī)通過液力耦合器驅(qū)動(dòng)減速器運(yùn)轉(zhuǎn),減速器通過聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng)懸臂膠帶滾筒轉(zhuǎn)動(dòng),由懸臂膠帶滾筒帶動(dòng)懸臂膠帶運(yùn)行,從而實(shí)現(xiàn)礦石散貨裝卸作業(yè)。
堆場(chǎng)設(shè)備經(jīng)過長(zhǎng)期使用,其裝車機(jī)軌道發(fā)生沉降,造成裝車機(jī)整機(jī)行走過程中產(chǎn)生較大振動(dòng),導(dǎo)致懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)主要部件的同軸度經(jīng)常產(chǎn)生較大偏差,運(yùn)行一段時(shí)間后就需要進(jìn)行調(diào)整。但是調(diào)整該同軸度時(shí),遇到以下 3個(gè)問題:一是由于裝車機(jī)懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)安裝在裝車機(jī)懸臂大梁的外側(cè)面,其電動(dòng)機(jī)、減速器無法采用吊車或手拉葫蘆輔助調(diào)整,只能通過人工方式采用撬棍進(jìn)行調(diào)整;二是裝車機(jī)懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)各部件連接同軸度精度要求較高(軸向及徑向誤差不大于 0.10mm),達(dá)不到同軸度精度要求會(huì)造成裝車機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行不穩(wěn)定;三是每次調(diào)整同軸度所需時(shí)間較長(zhǎng)(約為 8h),嚴(yán)重影響裝卸進(jìn)度和效率。
3. 改進(jìn)方法
由于裝車機(jī)懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)存在以上問題,我們決定對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),經(jīng)過深入調(diào)研,制定并實(shí)施了 4 項(xiàng)具體改進(jìn)方法,如下所述。
一是將原有的電動(dòng)機(jī)平臺(tái)和減速器平臺(tái)合二為一,從平臺(tái)基礎(chǔ)上保證電動(dòng)機(jī)與減速器的同軸度。改進(jìn)后的懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)平臺(tái)總成如圖 3 所示。
二是將原有電動(dòng)機(jī)底座上下、左右、前后6 個(gè)自由度方向加裝頂絲,使電動(dòng)機(jī) 6 個(gè)自由度方向均可使用頂絲進(jìn)行精細(xì)調(diào)整,避免在調(diào)整電動(dòng)機(jī)同軸度過程中,由于電動(dòng)機(jī)質(zhì)量過大,采用撬棍撬動(dòng)方法進(jìn)行調(diào)整。改進(jìn)后的電動(dòng)機(jī)底座如圖 4 所示。
三是在減速器底座左、右側(cè)各加裝 1 個(gè)夾塊,將夾塊與減速器安裝座孔用螺栓固定好,直接放置在驅(qū)動(dòng)平臺(tái)上,通過敲擊移動(dòng)兩側(cè)夾塊的方式,將減速器快速定位。
四是優(yōu)化同軸度調(diào)整工藝,即使用卡環(huán)式同軸度對(duì)正儀與百分表配合,以膠帶滾筒為基準(zhǔn)向電動(dòng)機(jī)一側(cè)進(jìn)行同軸度調(diào)整。卡環(huán)式同軸度對(duì)正儀由 2 只半圓形卡環(huán)組成,如圖 5 所示。這 2 只半圓形卡環(huán)及內(nèi)環(huán)擋圈由車床一次加工成型,以保證內(nèi)環(huán)擋圈與外圈端面的垂直度。車削完成后,由直線切割機(jī)分割為對(duì)稱的 2 個(gè)半形卡環(huán)??ōh(huán)外圈端面尺寸由液力耦合器輸出軸至制動(dòng)環(huán)的間距決定,具體尺寸需實(shí)際測(cè)量;卡環(huán)外徑以實(shí)際測(cè)量的制動(dòng)環(huán)外徑為準(zhǔn)。
4. 同軸度調(diào)整方法
懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)各組件的同軸度調(diào)整方法如下:首先,將卡環(huán)式同軸度對(duì)正儀卡在液力耦合器輸出軸的外端面,用刀口尺沿軸向緊靠制動(dòng)環(huán),上、下移動(dòng)量調(diào)節(jié)螺栓觀察制動(dòng)環(huán)與卡環(huán)式同軸度對(duì)正儀之間的間隙;然后,根據(jù)該間隙,調(diào)整電動(dòng)機(jī)底座上相關(guān)調(diào)整螺栓;最后,使用百分表檢測(cè)調(diào)整懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)各組件的同軸度精度,若不合格,通過左右移動(dòng)量調(diào)節(jié)螺栓M1、M2、M3、M4,上下移動(dòng)量調(diào)節(jié)螺栓 M5、M6、M7、M8, 前、 后 移 動(dòng) 量 調(diào) 節(jié) 螺 栓 M9、M10 再次進(jìn)行微調(diào),即可完成調(diào)整工作。
5. 改進(jìn)效果
對(duì)裝車機(jī)懸臂膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)施上述改進(jìn)后,調(diào)整其同軸度所需時(shí)間由原來的 8h 縮短為3h,大幅度壓縮了調(diào)整時(shí)間,提高了調(diào)整效率,提高了裝車機(jī)的利用率,消除了裝車機(jī)膠帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行過程存在的安全隱患。
作者:田鑫 魯偉 徐振奇 李磊
來源:《工程機(jī)械與維修》2018年第二期
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