1 改造原因及可行性分析
1.1 改造原因
經(jīng)過多年使用的原裝進口 WZY42-6 型和 WZY40-5型抓料機所配康明斯柴油機已經(jīng)老化,表現(xiàn)為油耗增加、異響變大、工作穩(wěn)定性降低、尾氣排放不達標。修復該老化的進口柴油機面臨以下 3 個問題:一是零配件購置周期長,二是維修成本高,三是維修人員的技術(shù)水平無法滿足維修要求。由于以上問題很難解決,就需要對進口柴油機進行國產(chǎn)化改造。抓料機外觀如圖 1 所示。
圖 1 抓料機外觀
1.2 可行性分析
對進口柴油機進行國產(chǎn)化改造時,如果其電控制系統(tǒng)比較簡單,實現(xiàn)國產(chǎn)化改造比較容易;如果其電控系統(tǒng)比較復雜,實現(xiàn)國產(chǎn)化改造就比較麻煩。經(jīng)過全面分析認為,我單位進口 WZY42-6 型和 WZY40-5 型抓料機的電控系統(tǒng)比較簡單,容易改造,且改造成本比較低。因此決定對該型抓料機的進口柴油機進行國產(chǎn)化改造。
2 選定替代柴油機
對進口柴油機進行國產(chǎn)化改造,就是將進口柴油機更換為國產(chǎn)柴油機??商娲M口柴油機的國產(chǎn)柴油機,其外形尺寸和功率應與原機相近,附件及電控系統(tǒng)應適用于進口工程機械,尾氣排放應符合國家標準要求。為此,需要根據(jù)進口柴油機主要技術(shù)參數(shù)選擇國產(chǎn)柴油機。
抓料機所配康明斯柴油機的最高轉(zhuǎn)速為 3000r/min(理論最高轉(zhuǎn)速為 4000r/min,實際限定為 3000r/min),額定功率為 192kW。選擇國產(chǎn)柴油機時,其最高轉(zhuǎn)速和額定
功率應基本相同。經(jīng)過市場調(diào)研,發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)某品牌 C260型柴油機最高轉(zhuǎn)速為3000r/min,額定功率為 200kW,尾氣排放滿足國五標準,外形尺寸很接近。上述主要技術(shù)參數(shù)符合替代要求,因此確定予以選用。
3 改造步驟
將我單位進口 WZY42-6 型和 WZY40-5 型抓料機所配康明斯柴油機(以下簡稱進口柴油機),更換為國產(chǎn)C260 型柴油機(以下簡稱國產(chǎn)柴油機)的具體改造步驟如下所述。
3.1 地腳位置尺寸
實測后發(fā)現(xiàn),國產(chǎn)柴油機地腳位置及地腳螺栓尺寸,與進口柴油機相似但不相同,這 2 種柴油機的地腳位置縱向相差 50mm,橫向相差 20mm,且原有地腳不是螺紋直接緊固,而是有可調(diào)整空間的凹槽。這個凹槽剛好在國產(chǎn)柴油機地腳螺栓緊固范圍之內(nèi),因此不用改動。
3.2 電控系統(tǒng)
電控系統(tǒng)的改造包括啟動電壓、啟動機的位置、傳感器安裝等方面。經(jīng)核實,國產(chǎn)柴油機啟動電壓與進口柴油機相同,均為 24V,不用改動。國產(chǎn)柴油機的啟動機與進口康明斯柴油機的啟動機型號不同,啟動機無法直接替代,因此需采購和更換啟動機。國產(chǎn)柴油機啟動機的位置與進口柴油機相同,不用改動。國產(chǎn)柴油機水溫、油溫、油壓、轉(zhuǎn)速等傳感器均為指針式傳感器,與進口柴油機相同,因此均使用國產(chǎn)柴油機上的新件。
3.3 冷卻系統(tǒng)
冷卻系統(tǒng)的改造需考慮接口、冷卻液的容量、冷卻介質(zhì)等方面。國產(chǎn)柴油機與進口柴油機的水箱接口相同,可以互換。冷卻液介質(zhì)相同,均為通用型防凍液,不需更換其他品牌。國產(chǎn)柴油機配有 1 個冷卻液副散熱器,因此需要增加一定容積的防凍液。
3.4 進排氣機構(gòu)
國產(chǎn)柴油機進氣機構(gòu)采用普通雙級紙質(zhì)濾芯空氣濾清器,而進口柴油機使用濕式空氣濾清器。經(jīng)研究,決定使用進口柴油機的濕式空氣濾清器。國產(chǎn)柴油機的排氣機構(gòu)、渦輪增壓器與進口柴油機相同,不需改動。
3.5 燃油供給系統(tǒng)
進口柴油機的燃油供給系統(tǒng)為傳統(tǒng)的 A 型柱塞泵,而國產(chǎn)柴油機可選高壓共軌轉(zhuǎn)子泵或 A 型柱塞泵。為了維修方便,我們選用了與進口柴油機配套的 A 型柱塞泵。
4 改造效果
國產(chǎn)柴油機安裝完成后,在磨合期內(nèi)運轉(zhuǎn)良好,沒有發(fā)生任何問題。磨合期過后,我們將抓料機移動至作業(yè)現(xiàn)場進行了工作能力測試,測試步驟及結(jié)果如下:啟動柴油機運轉(zhuǎn)正常,驅(qū)動抓料機行走,其行走速度與改造前相同。操縱抓料機在額定載荷下作業(yè),其作業(yè)效率與改造前相同。在國產(chǎn)柴油機最高轉(zhuǎn)速下測試,其功率與進口柴油機相比略顯不足,主要體現(xiàn)在高速工作時的噪聲比進口柴油機略大,為此我們將國產(chǎn)柴油機最高轉(zhuǎn)速適當調(diào)低,使其與進口柴油機性能相近。測試工作泵的壓力為 31.7 MPa,與額定 32MPa 接近,可滿足抓料機作業(yè)需要。
該抓料機改造后經(jīng)過實際運行檢測,證明此項改造獲得成功。經(jīng)計算,改造 1 臺抓料機節(jié)省配件費用 10 ~ 13萬元,節(jié)省人工費用 12 萬元。目前我公司已經(jīng)改造 10 臺抓料機,另外 11 臺也在改造計劃中,此項改造對企業(yè)的節(jié)能減排工作有很大的促進作用。
作者:林永升
來源《工程機械與維修》2019年第6期
修機|進口工程機械柴油機的國產(chǎn)化改造
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來源:匠客工程機械
1 改造原因及可行性分析
1.1 改造原因
經(jīng)過多年使用的原裝進口 WZY42-6 型和 WZY40-5型抓料機所配康明斯柴油機已經(jīng)老化,表現(xiàn)為油耗增加、異響變大、工作穩(wěn)定性降低、尾氣排放不達標。修復該老化的進口柴油機面臨以下 3 個問題:一是零配件購置周期長,二是維修成本高,三是維修人員的技術(shù)水平無法滿足維修要求。由于以上問題很難解決,就需要對進口柴油機進行國產(chǎn)化改造。抓料機外觀如圖 1 所示。
圖 1 抓料機外觀
1.2 可行性分析
對進口柴油機進行國產(chǎn)化改造時,如果其電控制系統(tǒng)比較簡單,實現(xiàn)國產(chǎn)化改造比較容易;如果其電控系統(tǒng)比較復雜,實現(xiàn)國產(chǎn)化改造就比較麻煩。經(jīng)過全面分析認為,我單位進口 WZY42-6 型和 WZY40-5 型抓料機的電控系統(tǒng)比較簡單,容易改造,且改造成本比較低。因此決定對該型抓料機的進口柴油機進行國產(chǎn)化改造。
2 選定替代柴油機
對進口柴油機進行國產(chǎn)化改造,就是將進口柴油機更換為國產(chǎn)柴油機??商娲M口柴油機的國產(chǎn)柴油機,其外形尺寸和功率應與原機相近,附件及電控系統(tǒng)應適用于進口工程機械,尾氣排放應符合國家標準要求。為此,需要根據(jù)進口柴油機主要技術(shù)參數(shù)選擇國產(chǎn)柴油機。
抓料機所配康明斯柴油機的最高轉(zhuǎn)速為 3000r/min(理論最高轉(zhuǎn)速為 4000r/min,實際限定為 3000r/min),額定功率為 192kW。選擇國產(chǎn)柴油機時,其最高轉(zhuǎn)速和額定
功率應基本相同。經(jīng)過市場調(diào)研,發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)某品牌 C260型柴油機最高轉(zhuǎn)速為3000r/min,額定功率為 200kW,尾氣排放滿足國五標準,外形尺寸很接近。上述主要技術(shù)參數(shù)符合替代要求,因此確定予以選用。
3 改造步驟
將我單位進口 WZY42-6 型和 WZY40-5 型抓料機所配康明斯柴油機(以下簡稱進口柴油機),更換為國產(chǎn)C260 型柴油機(以下簡稱國產(chǎn)柴油機)的具體改造步驟如下所述。
3.1 地腳位置尺寸
實測后發(fā)現(xiàn),國產(chǎn)柴油機地腳位置及地腳螺栓尺寸,與進口柴油機相似但不相同,這 2 種柴油機的地腳位置縱向相差 50mm,橫向相差 20mm,且原有地腳不是螺紋直接緊固,而是有可調(diào)整空間的凹槽。這個凹槽剛好在國產(chǎn)柴油機地腳螺栓緊固范圍之內(nèi),因此不用改動。
3.2 電控系統(tǒng)
電控系統(tǒng)的改造包括啟動電壓、啟動機的位置、傳感器安裝等方面。經(jīng)核實,國產(chǎn)柴油機啟動電壓與進口柴油機相同,均為 24V,不用改動。國產(chǎn)柴油機的啟動機與進口康明斯柴油機的啟動機型號不同,啟動機無法直接替代,因此需采購和更換啟動機。國產(chǎn)柴油機啟動機的位置與進口柴油機相同,不用改動。國產(chǎn)柴油機水溫、油溫、油壓、轉(zhuǎn)速等傳感器均為指針式傳感器,與進口柴油機相同,因此均使用國產(chǎn)柴油機上的新件。
3.3 冷卻系統(tǒng)
冷卻系統(tǒng)的改造需考慮接口、冷卻液的容量、冷卻介質(zhì)等方面。國產(chǎn)柴油機與進口柴油機的水箱接口相同,可以互換。冷卻液介質(zhì)相同,均為通用型防凍液,不需更換其他品牌。國產(chǎn)柴油機配有 1 個冷卻液副散熱器,因此需要增加一定容積的防凍液。
3.4 進排氣機構(gòu)
國產(chǎn)柴油機進氣機構(gòu)采用普通雙級紙質(zhì)濾芯空氣濾清器,而進口柴油機使用濕式空氣濾清器。經(jīng)研究,決定使用進口柴油機的濕式空氣濾清器。國產(chǎn)柴油機的排氣機構(gòu)、渦輪增壓器與進口柴油機相同,不需改動。
3.5 燃油供給系統(tǒng)
進口柴油機的燃油供給系統(tǒng)為傳統(tǒng)的 A 型柱塞泵,而國產(chǎn)柴油機可選高壓共軌轉(zhuǎn)子泵或 A 型柱塞泵。為了維修方便,我們選用了與進口柴油機配套的 A 型柱塞泵。
4 改造效果
國產(chǎn)柴油機安裝完成后,在磨合期內(nèi)運轉(zhuǎn)良好,沒有發(fā)生任何問題。磨合期過后,我們將抓料機移動至作業(yè)現(xiàn)場進行了工作能力測試,測試步驟及結(jié)果如下:啟動柴油機運轉(zhuǎn)正常,驅(qū)動抓料機行走,其行走速度與改造前相同。操縱抓料機在額定載荷下作業(yè),其作業(yè)效率與改造前相同。在國產(chǎn)柴油機最高轉(zhuǎn)速下測試,其功率與進口柴油機相比略顯不足,主要體現(xiàn)在高速工作時的噪聲比進口柴油機略大,為此我們將國產(chǎn)柴油機最高轉(zhuǎn)速適當調(diào)低,使其與進口柴油機性能相近。測試工作泵的壓力為 31.7 MPa,與額定 32MPa 接近,可滿足抓料機作業(yè)需要。
該抓料機改造后經(jīng)過實際運行檢測,證明此項改造獲得成功。經(jīng)計算,改造 1 臺抓料機節(jié)省配件費用 10 ~ 13萬元,節(jié)省人工費用 12 萬元。目前我公司已經(jīng)改造 10 臺抓料機,另外 11 臺也在改造計劃中,此項改造對企業(yè)的節(jié)能減排工作有很大的促進作用。
作者:林永升
來源《工程機械與維修》2019年第6期
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