1 故障現(xiàn)象
在試制某壓路機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn),壓力表顯示儲(chǔ)氣罐內(nèi)的氣壓偏低,離合器無法分離、制動(dòng)器失靈。排查氣路相關(guān)元件后發(fā)現(xiàn),儲(chǔ)氣罐上的安全閥出現(xiàn)漏氣。
2 原因分析
該壓路機(jī)氣路系統(tǒng)的額定壓力設(shè)定為 850kPa,故將安全閥設(shè)定為該壓力,安全閥結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。分析認(rèn)為,導(dǎo)致安全閥漏氣的原因有 3 種:一是彈簧 4 失效,二是密封件 6 損壞,三是頂桿 5 傾斜。為此我們進(jìn)行了以下排查。
3 故障排查
將安全閥拆解,按照以上分析的原因進(jìn)行排查。
3.1 排查彈簧
拆解后發(fā)現(xiàn)彈簧狀態(tài)良好。經(jīng)檢測,彈簧的自由長度和彈力等參數(shù)均滿足設(shè)計(jì)要求,故排除彈簧失效造成安全閥漏氣的可能性。
3.2 排查密封件
密封件牢牢地粘貼在頂桿上,故排除了密封件損壞造成安全閥漏氣的可能性,但檢查密封件密封狀態(tài)時(shí)發(fā)現(xiàn),密封的壓痕不在正中位置。分析認(rèn)為,密封件上的壓痕不在正中的位置,頂桿上、下運(yùn)動(dòng)時(shí)導(dǎo)向作用失效,頂桿存在傾斜現(xiàn)象,導(dǎo)致密封失效,安全閥漏氣。
3.3 檢查頂桿
對(duì)頂桿的桿徑進(jìn)行測量,桿徑為 3.1mm,符合圖紙要求,位置公差為 0.05mm,符合圖紙要求。
3.4 測量調(diào)整螺栓
測量調(diào)整螺栓內(nèi)孔直徑為 3.2mm,符合圖紙要求。測量調(diào)整螺栓的內(nèi)孔與外徑偏差為 0.5mm,查看圖紙得知,調(diào)整螺栓內(nèi)孔與外徑?jīng)]有同軸度技術(shù)要求。分析認(rèn)為,同軸度偏差過大,造成頂桿在上、下運(yùn)動(dòng)時(shí)出現(xiàn)傾斜,導(dǎo)致密封失效。
4 解決方法
對(duì)調(diào)整螺栓圖紙進(jìn)行修訂,增加調(diào)整螺栓內(nèi)孔與外徑同軸度要求,圖紙技術(shù)要求及標(biāo)注方法如圖 2 所示。技術(shù)要求保證了調(diào)整螺栓內(nèi)孔的導(dǎo)向功能,進(jìn)而保證頂桿在上、下運(yùn)動(dòng)時(shí)不出現(xiàn)傾斜。
5 改進(jìn)效果
按照改進(jìn)后的圖紙加工出調(diào)整螺栓,安裝到安全閥上,壓路機(jī)氣路系統(tǒng)漏氣故障得以排除。
來源:《工程機(jī)械與維修》2019年第五期
修機(jī)|壓路機(jī)安全閥漏氣原因排查及解決方法
匠客工程機(jī)械 評(píng)論(0)
來源:匠客工程機(jī)械
1 故障現(xiàn)象
在試制某壓路機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn),壓力表顯示儲(chǔ)氣罐內(nèi)的氣壓偏低,離合器無法分離、制動(dòng)器失靈。排查氣路相關(guān)元件后發(fā)現(xiàn),儲(chǔ)氣罐上的安全閥出現(xiàn)漏氣。
2 原因分析
該壓路機(jī)氣路系統(tǒng)的額定壓力設(shè)定為 850kPa,故將安全閥設(shè)定為該壓力,安全閥結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。分析認(rèn)為,導(dǎo)致安全閥漏氣的原因有 3 種:一是彈簧 4 失效,二是密封件 6 損壞,三是頂桿 5 傾斜。為此我們進(jìn)行了以下排查。
3 故障排查
將安全閥拆解,按照以上分析的原因進(jìn)行排查。
3.1 排查彈簧
拆解后發(fā)現(xiàn)彈簧狀態(tài)良好。經(jīng)檢測,彈簧的自由長度和彈力等參數(shù)均滿足設(shè)計(jì)要求,故排除彈簧失效造成安全閥漏氣的可能性。
3.2 排查密封件
密封件牢牢地粘貼在頂桿上,故排除了密封件損壞造成安全閥漏氣的可能性,但檢查密封件密封狀態(tài)時(shí)發(fā)現(xiàn),密封的壓痕不在正中位置。分析認(rèn)為,密封件上的壓痕不在正中的位置,頂桿上、下運(yùn)動(dòng)時(shí)導(dǎo)向作用失效,頂桿存在傾斜現(xiàn)象,導(dǎo)致密封失效,安全閥漏氣。
3.3 檢查頂桿
對(duì)頂桿的桿徑進(jìn)行測量,桿徑為 3.1mm,符合圖紙要求,位置公差為 0.05mm,符合圖紙要求。
3.4 測量調(diào)整螺栓
測量調(diào)整螺栓內(nèi)孔直徑為 3.2mm,符合圖紙要求。測量調(diào)整螺栓的內(nèi)孔與外徑偏差為 0.5mm,查看圖紙得知,調(diào)整螺栓內(nèi)孔與外徑?jīng)]有同軸度技術(shù)要求。分析認(rèn)為,同軸度偏差過大,造成頂桿在上、下運(yùn)動(dòng)時(shí)出現(xiàn)傾斜,導(dǎo)致密封失效。
4 解決方法
對(duì)調(diào)整螺栓圖紙進(jìn)行修訂,增加調(diào)整螺栓內(nèi)孔與外徑同軸度要求,圖紙技術(shù)要求及標(biāo)注方法如圖 2 所示。技術(shù)要求保證了調(diào)整螺栓內(nèi)孔的導(dǎo)向功能,進(jìn)而保證頂桿在上、下運(yùn)動(dòng)時(shí)不出現(xiàn)傾斜。
5 改進(jìn)效果
按照改進(jìn)后的圖紙加工出調(diào)整螺栓,安裝到安全閥上,壓路機(jī)氣路系統(tǒng)漏氣故障得以排除。
來源:《工程機(jī)械與維修》2019年第五期
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