1 故障現(xiàn)象
1 臺新型山推大功率推土機進行試驗驗證,當(dāng)運行到 1157h 后,其推土鏟傾斜缸活塞桿耳環(huán)斷裂并被拉伸變形,如圖 1 所示。該傾斜缸底座端通過銷軸安裝在推土鏟推桿上,活塞桿耳環(huán)端通過關(guān)節(jié)軸承和銷軸安裝在推土鏟上。在作業(yè)過程中,傾斜缸對推土鏟起到支撐和調(diào)節(jié)傾斜角度的作用。我們采用多種分析方法,查找該故障的原因,并提出改進措施。
2 原因分析
2.1 耳環(huán)結(jié)構(gòu)強度
將斷裂的耳環(huán)與圖紙進行對照,發(fā)現(xiàn)耳環(huán)實物與圖紙不符:圖紙上耳環(huán)和活塞桿的焊縫,與耳環(huán)內(nèi)徑最大距離為 45mm,耳環(huán)壁厚由此處開始逐漸變薄,但是耳環(huán)實物卻是壁厚為 15mm的圓環(huán)。這說明耳環(huán)未按設(shè)計圖紙加工,造成其強度降低?;钊麠U耳環(huán)設(shè)計尺寸如圖 2 所示。
由于耳環(huán)斷裂部位較薄,其與活塞桿焊接時產(chǎn)生的高溫可造成耳環(huán)焊接部位強度降低,可導(dǎo)致其受力時被拉斷。觀察該耳環(huán)在斷裂之前形成的貝紋線,可知該耳環(huán)為疲勞斷裂。
2.2 關(guān)節(jié)軸承運動角度
傾斜缸活塞桿耳環(huán)內(nèi)徑安裝的關(guān)節(jié)軸承代號為 GB9163-GEG50ES-2RS,其傾斜角為17°。以推土鏟作業(yè)狀態(tài)對關(guān)節(jié)軸承的運動角度進行有限元仿真分析(CAE),發(fā)現(xiàn)此處關(guān)
節(jié)軸承最大傾斜角度僅為 1.13°,在該關(guān)節(jié)軸承允許傾斜角度之內(nèi),故選用該關(guān)節(jié)軸承沒有問題。關(guān)節(jié)軸承運動分析結(jié)果如圖 3 所示。
2.3 耳環(huán)壁厚安全系數(shù)
根據(jù)該推土機液壓系統(tǒng)工作壓力,耳環(huán)選用 45# 鋼制作。我們按照以下公式計算該耳環(huán)
壁厚安全系數(shù):
K=(2×σs×A1)/(P×A2)
式中:K——耳環(huán)壁厚安全系數(shù);
σs——材料屈服強度;
A1——耳環(huán)厚度截面積;
P——液壓系統(tǒng)工作壓力;
A2——活塞最大作用面積。
將相關(guān)數(shù)據(jù)代入上述公式,經(jīng)計算得出活塞桿耳環(huán)壁厚安全系數(shù)為 2.4,而其他機型活塞桿耳環(huán)壁厚安全系數(shù)為 3.5 ~ 7,由此得知該傾斜缸活塞桿耳環(huán)壁厚安全系數(shù)偏低。
2.4 有限元仿真分析
使用有限元仿真分析軟件(CAE)對傾斜缸活塞桿耳環(huán)進行應(yīng)力分析,分析結(jié)果如圖 4所示。從圖 4 可以看出,在活塞桿耳環(huán) R20 的倒圓角處應(yīng)力最大,為 459.9MPa,超過了該耳環(huán)選用的 45# 鋼 355MPa 的屈服極限。
2.5 材料性質(zhì)分析
金相組織 為了更全面找出活塞桿耳環(huán)斷裂原因,我們在缸活塞桿耳環(huán)斷裂處取材(切片),對其材料的金相組織進行理化分析。我們在電子顯微鏡下觀察斷裂活塞桿耳環(huán)的金相組織主要是鐵素體+珠光體。調(diào)質(zhì)處理后的 45# 鋼,其金相組織應(yīng)為均勻且彌散分布的回火索氏體,故判定該活塞桿耳環(huán)斷裂處金相組織為不合格。耳環(huán)斷裂處金相組織分布如圖 5 所示。
硬度 測試斷裂耳環(huán)的硬度為 118HB,而調(diào)質(zhì)處理后的 45# 鋼硬度應(yīng)為 229 ~ 277HB,故判定斷裂耳環(huán)的硬度不合格。
化學(xué)成分 按照設(shè)計要求,耳環(huán)為 45# 鋼。檢測斷裂耳環(huán)的化學(xué)元素成分,與 45# 鋼化學(xué)成分對比差異很大,斷裂活塞桿耳環(huán)的 C(碳)、Mn(錳)、Cr(鉻)、Ni(鎳)等元素的含量與 20# 鋼相符,故其材質(zhì)不合格。這有可能是在下料時,錯將 20# 鋼用于加工該耳環(huán)。斷裂耳環(huán)主要化學(xué)元素成分與 45# 鋼對比如附表所示。
20# 鋼的強度極限比 45# 鋼小很多:45#鋼調(diào)質(zhì)處理后的屈服極限 σs 為 355MPa,而 20#鋼調(diào)質(zhì)處理后的屈服極限 σs 僅為 245MPa。由此可以判定:斷裂耳環(huán)使用 20# 鋼制作,其強度不能滿足設(shè)計要求,是造成該耳環(huán)疲勞斷裂的主要原因。
3 改進措施
根據(jù)故障原因分析結(jié)果,經(jīng)再次使用有限元仿真分析軟件(CAE)對傾斜缸活塞桿耳環(huán)進行應(yīng)力分析后,最終確定對該型推土鏟傾斜缸活塞桿耳環(huán)結(jié)構(gòu)進行以下 3 項改進:一是活塞桿耳環(huán)必須使用 45# 鋼材加工制作并進行調(diào)質(zhì)處理;二是將活塞桿耳環(huán)壁厚由 15mm 增大到 30mm;三是將耳環(huán)與活塞桿之間的過渡圓角半徑由 20mm 增大到 30mm。
我們要求生產(chǎn)廠家按照以上改進措施試制1 件傾斜缸,裝機后經(jīng)過一段時間使用驗證,傾斜缸活塞桿耳環(huán)處未再出現(xiàn)斷裂故障,此項改進取得了預(yù)期效果。
作者:關(guān)祥龍 余麗艷 楊麗霞
來源:《工程機械與維修》2018年第四期
修機|推土機推土鏟傾斜缸活塞桿耳環(huán)斷裂原因及改進措施
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來源:匠客工程機械
1 故障現(xiàn)象
1 臺新型山推大功率推土機進行試驗驗證,當(dāng)運行到 1157h 后,其推土鏟傾斜缸活塞桿耳環(huán)斷裂并被拉伸變形,如圖 1 所示。該傾斜缸底座端通過銷軸安裝在推土鏟推桿上,活塞桿耳環(huán)端通過關(guān)節(jié)軸承和銷軸安裝在推土鏟上。在作業(yè)過程中,傾斜缸對推土鏟起到支撐和調(diào)節(jié)傾斜角度的作用。我們采用多種分析方法,查找該故障的原因,并提出改進措施。
2 原因分析
2.1 耳環(huán)結(jié)構(gòu)強度
將斷裂的耳環(huán)與圖紙進行對照,發(fā)現(xiàn)耳環(huán)實物與圖紙不符:圖紙上耳環(huán)和活塞桿的焊縫,與耳環(huán)內(nèi)徑最大距離為 45mm,耳環(huán)壁厚由此處開始逐漸變薄,但是耳環(huán)實物卻是壁厚為 15mm的圓環(huán)。這說明耳環(huán)未按設(shè)計圖紙加工,造成其強度降低?;钊麠U耳環(huán)設(shè)計尺寸如圖 2 所示。
由于耳環(huán)斷裂部位較薄,其與活塞桿焊接時產(chǎn)生的高溫可造成耳環(huán)焊接部位強度降低,可導(dǎo)致其受力時被拉斷。觀察該耳環(huán)在斷裂之前形成的貝紋線,可知該耳環(huán)為疲勞斷裂。
2.2 關(guān)節(jié)軸承運動角度
傾斜缸活塞桿耳環(huán)內(nèi)徑安裝的關(guān)節(jié)軸承代號為 GB9163-GEG50ES-2RS,其傾斜角為17°。以推土鏟作業(yè)狀態(tài)對關(guān)節(jié)軸承的運動角度進行有限元仿真分析(CAE),發(fā)現(xiàn)此處關(guān)
節(jié)軸承最大傾斜角度僅為 1.13°,在該關(guān)節(jié)軸承允許傾斜角度之內(nèi),故選用該關(guān)節(jié)軸承沒有問題。關(guān)節(jié)軸承運動分析結(jié)果如圖 3 所示。
2.3 耳環(huán)壁厚安全系數(shù)
根據(jù)該推土機液壓系統(tǒng)工作壓力,耳環(huán)選用 45# 鋼制作。我們按照以下公式計算該耳環(huán)
壁厚安全系數(shù):
K=(2×σs×A1)/(P×A2)
式中:K——耳環(huán)壁厚安全系數(shù);
σs——材料屈服強度;
A1——耳環(huán)厚度截面積;
P——液壓系統(tǒng)工作壓力;
A2——活塞最大作用面積。
將相關(guān)數(shù)據(jù)代入上述公式,經(jīng)計算得出活塞桿耳環(huán)壁厚安全系數(shù)為 2.4,而其他機型活塞桿耳環(huán)壁厚安全系數(shù)為 3.5 ~ 7,由此得知該傾斜缸活塞桿耳環(huán)壁厚安全系數(shù)偏低。
2.4 有限元仿真分析
使用有限元仿真分析軟件(CAE)對傾斜缸活塞桿耳環(huán)進行應(yīng)力分析,分析結(jié)果如圖 4所示。從圖 4 可以看出,在活塞桿耳環(huán) R20 的倒圓角處應(yīng)力最大,為 459.9MPa,超過了該耳環(huán)選用的 45# 鋼 355MPa 的屈服極限。
2.5 材料性質(zhì)分析
金相組織 為了更全面找出活塞桿耳環(huán)斷裂原因,我們在缸活塞桿耳環(huán)斷裂處取材(切片),對其材料的金相組織進行理化分析。我們在電子顯微鏡下觀察斷裂活塞桿耳環(huán)的金相組織主要是鐵素體+珠光體。調(diào)質(zhì)處理后的 45# 鋼,其金相組織應(yīng)為均勻且彌散分布的回火索氏體,故判定該活塞桿耳環(huán)斷裂處金相組織為不合格。耳環(huán)斷裂處金相組織分布如圖 5 所示。
硬度 測試斷裂耳環(huán)的硬度為 118HB,而調(diào)質(zhì)處理后的 45# 鋼硬度應(yīng)為 229 ~ 277HB,故判定斷裂耳環(huán)的硬度不合格。
化學(xué)成分 按照設(shè)計要求,耳環(huán)為 45# 鋼。檢測斷裂耳環(huán)的化學(xué)元素成分,與 45# 鋼化學(xué)成分對比差異很大,斷裂活塞桿耳環(huán)的 C(碳)、Mn(錳)、Cr(鉻)、Ni(鎳)等元素的含量與 20# 鋼相符,故其材質(zhì)不合格。這有可能是在下料時,錯將 20# 鋼用于加工該耳環(huán)。斷裂耳環(huán)主要化學(xué)元素成分與 45# 鋼對比如附表所示。
20# 鋼的強度極限比 45# 鋼小很多:45#鋼調(diào)質(zhì)處理后的屈服極限 σs 為 355MPa,而 20#鋼調(diào)質(zhì)處理后的屈服極限 σs 僅為 245MPa。由此可以判定:斷裂耳環(huán)使用 20# 鋼制作,其強度不能滿足設(shè)計要求,是造成該耳環(huán)疲勞斷裂的主要原因。
3 改進措施
根據(jù)故障原因分析結(jié)果,經(jīng)再次使用有限元仿真分析軟件(CAE)對傾斜缸活塞桿耳環(huán)進行應(yīng)力分析后,最終確定對該型推土鏟傾斜缸活塞桿耳環(huán)結(jié)構(gòu)進行以下 3 項改進:一是活塞桿耳環(huán)必須使用 45# 鋼材加工制作并進行調(diào)質(zhì)處理;二是將活塞桿耳環(huán)壁厚由 15mm 增大到 30mm;三是將耳環(huán)與活塞桿之間的過渡圓角半徑由 20mm 增大到 30mm。
我們要求生產(chǎn)廠家按照以上改進措施試制1 件傾斜缸,裝機后經(jīng)過一段時間使用驗證,傾斜缸活塞桿耳環(huán)處未再出現(xiàn)斷裂故障,此項改進取得了預(yù)期效果。
作者:關(guān)祥龍 余麗艷 楊麗霞
來源:《工程機械與維修》2018年第四期
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